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提高焦化厂硫按离心机效率的若干措施

点击:1491 日期:[ 2014-04-26 22:32:15 ]
    摘要:WH - 800B离心机具有分离因数高、耗电省等优点,但在杭钢焦化厂用于硫按生产时,故障较多。对其 结 构 和 关 健零部件进行改进,解决一些实际问题,保证硫按正常生产,也提高了设备使用效率 。     关键词:焦化;硫按;离心机     前言     杭钢 焦 化 厂有两台用于硫钱生产的WH一800B型单级卧式活塞推杆离心机,转速为700r/min,推杆频率不低于50Hz,推料行程40mm,处理能力6t/h,其作用是分离出硫钱母液中的硫按晶体,获得水分小于2%的固体颗粒。此型号离心机具有分离因数高、生产能力强、耗电省等优点,物料能较好地脱水。     这两 台 离 心机自投产以来,常出现推料不畅、转速减慢、机体振动大、筛网刮伤和筛条折断等现象,每年停机检修十多次。频繁的停机使生产任务、产品质量得不到保证,且检修费、材料费居高不下。2000年,我们对离心机结构及关键零部件进行了改进,取得了较好的效果。现介绍如下,以供参考。 2 运行故障及处理措施 2.1 离心机主体     离心 机 推 鼓刮硫钱晶体时,如果进料速度太快、下料不均匀,易造成转鼓内壁偏重,增大机体振动。这时可调节下料旋塞开启度以减少振动。安装正确,保证轴与转鼓同心度在0.12mm以内,可减少机体振动,有助于物料迅速分离和排液。 2.2 筛网     筛网 的 1 Crl8Ni9Ti筛条断裂是离心机产生故障的主要原因,其正常组织具有较好的耐稀酸和耐氯化物孔蚀性能,但若热处理不当,金相组织中有大量弥散性的碳化物颗粒,造成材料的显微硬度高,脆性大,筛条易失效断裂。另外,离心筛条弯曲折叠处容易发生局部腐蚀,存在机械加工的残余应力,并且折叠处筛条的截面积缩小二分之一,离心过程中的强烈振动等因素都会加速筛条折叠处的疲劳断裂,每年需更换5付筛网。经试验,在温度1040℃下固溶处理的筛条,其金相组织及电化学行为都有很大改善。另外,对筛条结构和加工方法也作了改进,增加筛条弯折处的截面积(由1.2m mX2.85 mm改至2.4 m mX 2 .85 mm),消除产生应力集中的薄弱点,改进后每年仅更换1-r2副筛网。 2.3 转速和推料速度     离心 机 转 速减慢的主要原因是皮带松动、油量调节阀开得太小,还可能是油冷管漏水引起的油泵油乳化。可通过调紧皮带、调大油量来提高推料器 的运动速度。 2.4 外壳泄漏     壳体 漏 液 是法兰被母液腐蚀后引起的。把离心机前壳、中壳、后壳的连接法兰材质都改为1Crl3后,泄漏情况得以控制。若用OOCrl8Nil2Mo2Ti, 则效果会更好。 2.5 硫铁质量     生产 过 程 中由于母液排出管密封圈破裂和洗涤水喷嘴位置不对、洗水量过小等原因都会降低硫钱质量。采取调节下料旋塞开启度、清洗布料斗、调换密封圈和破裂水管、更新喷嘴、调节洗水量等措施,有助于保证硫钱游离酸含量小于0.03%。 3 经济效益     改进 离 心 机筛网、外壳法兰的材质和操作、维护方法后,基本解决了离心机故障停机问题,提高了离心机利用率和工作效率,节约的各种维修费、材料费及人工安装费一年可达5万元,其中仅筛网一项每年就可节约2万元。
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