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循环水系统铜腐蚀原因分析与解决措施点击:2237 日期:[ 2014-04-26 22:21:27 ] |
循环水系统铜腐蚀原因分析与解决措施 张文广 ( 河南神马尼龙化工有限责任公司, 河南 平顶山 467013) 摘要: 河南神马尼龙化工公司循环水系统在日常监测时, 发现铜挂片腐蚀速率达 0.014 mm/a, 超标 2 倍; 随后循环水水质恶化。经水质检测, 挂片试验和对可疑换热器的重点跟踪, 最后确定是由于 2# 己二胺 E325 换热器泄漏所为。在未确定原因之前, 对循环水进行置换, 投加铜缓蚀剂和加大投药量, 减少加氯频率, 可减轻循环水对设备的腐蚀程度。 关键词: 循环水; 物料泄漏; 水质稳定; 己二胺; 铜腐蚀 中图分类号: TU991.4 文献标识码: B 文章编号: 1009- 2455(2007)03- 0064- 02 河南神马尼龙化工公司年产 10 万 t 尼龙 66盐。循环水系统由 8 套化工装置、热电装置、空分装置和制氢装置的共计 800 余台碳钢、不锈钢和铜换热器组成。循环冷却水量 11 000 t/h 左右, 压力不小于 0.4 MPa、温度不超过 32 ℃。自 1998 年投入运行以来, 系统运行一直很稳定, 各项水质指标均控制在规定范围内, 未发生设备腐蚀、结垢和粘泥故障, 从监测挂片的分析数据看, 铜材腐蚀率一般控制在 0.002 mm/a 以下( 平均为 0.001 2 mm/a) ,细菌总数控制在 18 000 个 /mL 以下( 平均为 1 526个 /mL) , 而 且 从 2001 年 8 月 、2003 年 4 月 和2005 年 5 月 3 次大修拆开的换热器看, 循环水侧壳管和换热器封头呈轻微结垢, 表面光滑无粘泥,水质处理效果十分理想。2005 年 12 月的日常监测挂片分析, 发现铜挂片腐蚀严重, 经查找原因, 及时采取有效措施, 确保了设备的安全运行。 1 原因分析 2005 年 12 月 14 日取出循环水系统监测挂片分析后发现, 铜挂片有较大的腐蚀, 挂片表面布满白色腐蚀产物, 分析其腐蚀率达 0.014 mm/a, 已经超过 0.005 mm/a 的国家标准近 2 倍, 和 10 月份、11 月份的挂片腐蚀率分析值相比, 有很大的升高。2005 年 11 月初曾发生碳酸丙烯脂泄漏, 由于发现和处理及时未造成大的影响, 而本次挂片问题的出现, 我们分析认为和碳酸丙烯脂泄漏没有关系, 因为在 2003 年年底时也发生了一次泄漏, 当时只是碳钢挂片腐蚀严重, 铜挂片腐蚀却没有超标, 因此判定可能是其它物料泄漏造成。12 月 16日, 循环水水质进一步恶化, 主要表现在浊度上升、碱度下降、水池内出现大量白色泡沫, 水的颜色也稍有变黑。 1.1 对各装置进出口循环水取样分析 对 1#、2# 己二胺装置、己二酸装置、环己醇装置、硝酸装置、制氢装置的进出口循环水进行取样分析, 由于 2# 己二胺装置是 2005 年 9 月份投产的, 而后就出现了水质恶化事故, 因此本次排查的重点放在 2# 己二胺装置, 分析项目定为 COD、pH值、NH3- N( 由于痕量己二胺国内无法进行分析,暂定分析 NH3- N, 根据 NH3- N 的变化来定性己二胺的泄漏情况), 分析结果见表 2。 上述分析结果表明, 系统并未发现有明显的泄漏, 但 2# 己二胺稍有异常。 1.2 铜挂片腐蚀产物和循环水铜离子分析 对铜挂片上的附着物进行了定性分析, 分析结果显示: 腐蚀产物中铜的质量分数为 50% 以上,确属铜腐蚀。但对循环水的铜离子进行分析, 发现其质量浓度却在 0.1 mg/L 以下, 由此判断系统中铜换热器并未大面积腐蚀。 1.3 挂片试验 配制了己二胺溶液、环己醇溶液、己二酸溶液、氨水溶液、己二胺废液, 质量分数均为 1%,内放置处理后的铜挂片, 经近 24 h 的观察, 发现氨水溶液和己二胺溶液对铜挂片的腐蚀严重。 1.4 再次查漏 根据一厂、二厂和四厂上报的循环水换热器分布情况, 对己二胺、硝酸和制氢装置的换热器进行了排查, 结果如表 3。 由表 3 看出, 2# 己二胺 E325 和硝酸装置的E107 可能存在问题, 因此, 对上述 2 台换热器进行了复查, 结果如表 4。 由表 4 看出, 2# 己二胺 E325 换热器有泄漏现象, 为了进一步确认, 又对该换热器进行了跟踪分析, 结果如表 5。 由此, 我们最终断定 2# 己二胺 E325 换热器有泄漏, 而且泄漏量有加大的趋势, 通过对该换热器的分析, 该换热器材质为碳钢, 循环水量为 70 t/h, 物料主要为乙醇和己二胺蒸气, 压力为 2.3MPa, 比循环水压力高出 2 MPa, 如不及时处理,巨大的压差将使泄漏量越来越大。而己二胺的泄漏也和挂片的试验结果非常吻合。 2 处理措施 2.1 循环水系统应急处理 此次物料泄漏对循环水系统的影响非常大, 腐蚀损害已无法恢复, 通过采取如下应急措施来控制其进一步腐蚀: ① 加大补排水, 置换循环水; ② 增大药剂投加量, 提高总磷指标( 由 5 ~6 mg/L 提高至 6 ~7mg/L) ; ③ 投加铜缓蚀剂; ④ 减少加氯频率( 由 3次 /d 改为 2 次 /d)。 2.2 换热器处理 由于泄漏量在不断加大, 对 2# 己二胺装置进行了停车处理, 检修换热器, 消除漏点。 3 结论 在此次事故处理中, 成功地查找出了泄漏的物料种类和泄漏点, 通过对循环水系统的水质进行紧急调整, 有效地减缓了系统的铜材腐蚀, 使铜挂片的 腐 蚀 率 由 查 找 前 的 0.014 mm/a 下 降 至 0.002mm/a。且使循环水系统的水质在短期内恢复了正常, 保证了公司的长周期稳定运行。但不足的是只是定性地找到了己二胺泄漏对铜材有较强的腐蚀性, 而具体己二胺的浓度达到多少会对铜材造成影响, 我们将继续研究。 |
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