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一种泵用机械密封损坏原因分析

点击:2052 日期:[ 2014-04-26 22:21:27 ]
一种泵用机械密封损坏原因分析                 马宏军    李小舟     P一200锅炉循环水泵,型号CHZE200—250,是甲醇装置的关键设备,机械密封型号C8BKC55(多弹簧式,平衡型单端面机械密封);冲洗方式为带中间冷却器的正冲洗;循环水(硬水)背冷冷却方式;单管程蛇管式换热器作为中间冷却器。该机械密封平均5天换一次,维修工作量相当大。机械密封损坏时,高温高压介质沿轴喷出。拆下密封后,发现动环、静环以及轴套、动环密封罔表面、尤其是轴套表面布满了水垢,动环卡死。测密封腔之前的冲洗管线水温为130%,密封腔内温度150℃以上。     1.原因分析     因生成水垢将动环卡死,阻止r动环的轴向移动,是造成机械密封泄漏的直接原因。而水垢的形成是循环水(生水)温度过高,水中可溶的Ca(HCOs)2、Mg(HCOs) 在加热至80~C左右时开始析出,Ca(HCO,):、Mg(HCO。) 沉淀而形成水垢。     冷却,便不会析出水垢。当然,还有一条途径,就是将背冷循环水(生水)改为脱盐水(软水)。     2.改进     方案一:改进前中间冷却器壳程(循环水)出水温度为60%,将此温度提至80%(吐鲁番地区水的沸点96℃,最好不使其沸腾。)为此,将单管程蛇管换热器改为四管程固定管板式换热器。方案二:中间冷却器仍用原来的。背冷循环水(生水)改为脱盐水(软水1。     3.效果     在p-200A 卜做方案一的提升出水水温试验,并将换热器改为四管程固定管板式,连续运行800h后,无故障切换至P一200B,效果 卜分显著。在P一200B上做方案二的改进循环水试验,连续运行744h无故障,切换至P-200A,效果同样显著。但实际上密封腔温度还是没有降下来,对机械密封来说仍不可靠,而且背冷用的是软水,价格较高,常年累月排地沟浪费严重。     两种试验比较后,最终决定采用前一种方法,即提升中间冷却器壳程出水水温,将换热器改为四管程固定管板式。改进后,P一200A累计运行l1O00h,P一200B累计运行9200h,除了各有一次正常损坏外,再没有发生由结垢引起的损坏情况。与改进前相比,节省了大量人工,且停产的机率减小。P-200机械密封的冷却包括两部分:一是正冲洗介质通过中间冷却器后直接冷却密封腔。另一部分是循环水冷却静环,即背冷,不间断地带走动静环产生的摩擦热。背冷循环水温度是30℃,本身不会产生水垢,只有在加热情况下才产生。背冷循环水直接与动静环内径表面接触,动环是钻基硬质合金。静环是浸锑石墨,都是热的息导体。动静环内径表面的温度,相当于密封腔的温度。也就是说,机械密封损坏的根本原因是密封腔温度过高引起的(>150%)。因此,只要给密封腔足够的
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