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主换热器通道阻塞事故的分析与处理

点击:1640 日期:[ 2014-04-26 22:05:59 ]
                                主换热器通道阻塞事故的分析与处理                                           肖治湘  张冰                                        河南开元空分技术部 摘要:介绍了主换热器阻塞的经过及大加温后的运作情况,分析了事故的原因,提出了有效的解 决方案。 关健词:大加温;主换热器;负压;阻塞 山东某化工有限公司(下文简称:甲方)年产 ro万吨甲醇大型煤化工项目以焦炉煤气为原 料,按照煤化工工艺技术的要求,河南开元空分 集团有限公司(下文简称:开元)为其配置了一套 制氧能力为6《洲)m3lh的空分设备。此空分设备 为分子筛吸附、增压制动膨胀机、填料上塔的全 低压流程,于20(拓年7月份出氧,设备投产以来 一直运行正常稳定。 事故经过 2007年9月13日上午8:30空分设备因后 续工艺停车,甲方趁这段时间检修空分,并于9 月14日上午8:oo再次启动空分系统。 甲方所在地污染严重,为空分设备提供的循 环水水质太差,致使水冷塔上布水器和填料有明 显的堵塞现象,水冷塔换热效果越来越差。9月 13日上午8:30停车后,其操作人员忙于处理清 洗水冷塔,而忽视了氮气出口管道上所连接的一 台巧加m3爪的活塞式氮压机在整个空分设备停 车后仍保持运行状态,到晚上20:30才得以发现 并停氮压机。再次启动空分系统后就出现了氮气 送出通道阻力大,出冷箱压力低,氮气流量小,热端温差大(最大值达到8℃)等问题,进而主冷液 面始终无法维持。于是,9月14日晚上18:30停 膨胀机对整个空分系统进行大加温。待整个系统 恢复常温后,9月17日早上6:30,再次启动膨胀 机,但工况并无明显好转,于是立请开元技术人 员过去。开元技术人员于9月17日下午17:oo 抵达现场。 原因分析 由空分设备DCS操作系统上的趋势图显 示:停车当日9:oo一20:30,上塔压力一直不显 示,为负压。但下塔一直都保持着正压的状态。在 此期间,其操作人员正在清洗水冷塔。而此套空 分设备现场中配管显示,氮气出管道经氮压机吸 人阀与氮压机直接相连,经V107气动调节阀与 水冷塔直接相连。氮压机吸人阀处于开启状态, V107阀处于关闭状态。污氮出管道经Vloo气动 调节阀与水冷塔也直接相连。Vloo阀处于关闭 状态。 事故原因分析 由于氮压机在整个空分设备停车后仍在运 行,上塔及各送出管道上被抽成负压,负压会使大气中水分吸人管内使管道堵塞由系统的流程 图可以看出,能吸人水分的管道只能是直接从上 塔引出的送出气管道,包括氧气送出管道、氮气 送出管道、污氮气送出管道等,被上塔负压反吸 人管内的水分在冷态下被冻结冰,缚在板式换热 器或管道内,致使再冷态开车后送出气管道阻力 大。大加温后氮气送出通道阻力仍然过大,是氮 压机吸人口法兰连接不严致使本身大量吸人大 气中的湿空气返流至上塔途中被冻结及氮气送 出管道加温吹除不彻底直接所致。 上塔及氮气送出管道上被抽成负压,被负压 反吸入管内的大气中水分在冷态下被冻结冰,缚 在板式换热器或管道内,致使管道阻力大。当出 现如此问题时,一般经过大加温后就可解决。可 是,在加温60个小时后,系统已恢复常温态,再 开启后为什么氮气管道阻力依旧大呢? 据了解,上塔在抽成负压时,正在清洗水冷 塔,而且水冷塔的液位始终保持着高的位置,好 几次超量程。在此情况下,不能排除清洗水冷塔 时所带出的湿空气经V107阀进人氮气通道。再 者由于氮压机吸人口法兰连接不严,氮压机的长 时间不间断的负压运行,本身会大量吸人大气中 的湿空气,而吸人的湿空气一部分往氮压机后压 人管网,另一部分在上塔负压的反吸下会沿着氮 气送出管道返流至塔内,湿空气中富含的水分在 返流途中被低温所冻结,增大了阻力。常规的大 加温过程中,上塔只能通过Vl、VZ阀导人加温 空气,而Vl、VZ为节流阀,口径较小,故系统只 能通过很小的加温气量,在没有刻意吹除氮气送 出管道的情况下氮气送出管道只能分配更小的 气量,故并不能排除氮气送出管道的水分没有全 部被带出的可能,而且水在常温下成液态,仅能 依靠干燥气体使其蒸发被带出,这样也加大水分 被全部吹除出去的难度。 可是,污氮送出管道和氮气送出管道同样与水冷塔相连,为什么污氮管道阻力值正常呢?原 因有二:一是氮气管道最直接被氮压机带动,负 压程度相对较高,可以产生较强的反吸力;二是 氮压机本身吸人过多的大气中的湿空气,会沿着 氮气送出管道返流至塔内。故加温后污氮送出管 道阻力正常而氮气送出管道阻力过大。这也是大 加温后其他管道阻力都正常而唯独氮气送出管 道阻力大的最根本的原因。同时也说明了从水冷 塔吸人的水分并不是事故的最主要的原因,关键 是氮压机本身吸人的湿空气返流至分馏塔而其 中所含水分被冻结在氮气送出通道内所致。 甲方操作人员的工艺操作分析 停车第二日甲方的再次开车以及后来的大 加温后的开车,都出现了氮气通道阻力大,出冷 箱压力低,气量小,热端温差大等问题。在这些问 题的伴随下,甲方操作人员有如下作为: 一、由于主冷液面始终无法维持,两台膨胀 机便都处于运行状态。然而,能降低的膨胀机的 出口温度没有得到降低,在安全范围内能提高的 转速没有得到提高,致使膨胀机的低效运行。虽 然膨胀量大,但膨胀机的低效运行使单位膨胀制 冷量极低,总体产冷量反而更小。 二、由于气量无法正常从氮气通道取出,便 直接导致了上塔压力的上升,于是,甲方操作人 员为了使上塔压力维持在设计工况,不得不加大 氧气通道的取出量,DCS上显示其氧气取出量一 度超量程(8〕叹】m呱)。如此大的氧气量的取出和 如此大的膨胀量进上塔,便直接导致了其氧气纯 度上不来。 三、氧气量的大量取出,氮气量的极小量取 出,使得各气量取出量严重不协调,致使氧气、氮 气、污氮气出冷箱温度相差很大,甲方操作人员 又没有调节分配进塔气量,致使复热严重不足, 极大的增加了冷损。 如此作为导致了系统的异常运行工况,且产冷量没有达到最大冷损却达到了很高的水平 因而没能维持主冷液面,氧气纯度不合格,就不 足为奇了。 处理过程 对于年产10万吨的甲醇项目,停车一天损 失几十万元人民币,经济损失相当可观。若进一 步去处理氮气管道阻力大的问题需要再次大加 温,时间较长,不划算。而且甲方因为甲醇工艺项 目处需要新上设备,大概半个月后要停车,这样 问题可以留到那时再处理不迟。根据上述现场情 况和用户要求,决定先避开氮气管道阻力大的问 题,尽量维持冷量,争取提供一定的氧气量维持 甲醉正常生产,将总体损失减到最少。 为了保证冷量和调纯,用了如下措施: 一是尽量增加产冷量,保持膨胀机的高效运 行。即:缓慢停止一台膨胀机,同时尽最大量开大 另一台膨胀机的进口导叶,加大其膨胀气量,关 增压机回流阀,在安全范围内尽量提高膨胀机的 转速。逐渐开大膨胀机前增压空气经主换热器底 抽阀门V448,尽量降低膨胀机的进口温度,即尽 量降低膨胀机出口温度,但要保证膨胀机后空气 温度不低于操作状态下的液化温度。 二是调整热端温差,尽量减少冷损。即尽量 调整进出冷箱所分配的气量,使出冷箱口气体温 度趋于一致。由于氮气通道取出量少,即返流气 体量少,故逐步关小相对应的进气阀门,再综合 调节正返流气体量使氧气、氮气、污氮气出口温 度达到一致。(从而热端温差得到了缩小,最终使 热端温差控制在2.5℃左右。) 三是因情况减少氧气的产量,氮气量拉到最 大,污氮t尽量拉大,使上塔达到最适宜的工作 状态。 上述步骤没有严格的先后次序,乃综合的调 节过程。 经调整,主冷液面开始回升,氧气纯度慢慢 升高,最后,氧气、液氧的产量和纯度达到事故前 水平,完全能够满足甲醇正常生产。 注意事项 气且的适当分配 由于氮气通道阻塞严重,气量难于取出,故 尽量开大氮气通道各阀门,使氮气取出量达最大 状态。氧气量在保证纯度的情况下尽量拉大。污 氮量尽量拉大,保证上塔压力不至于过高。 控制热端温差 通过调整各主换热器的进塔气量,尽量使氧 气、氮气、污氮气的出口温度趋于一致,以缩小热 端温差,尽量减少复热不足损失,达到降低冷损 的目的。 保证适当的制冷. 在热端温差较大冷量不够时,尽量提高膨胀 机的转速,调节膨胀机的进口温度,使排气温度 处于较低的温度状态,只要保证膨胀机后空气温 度不低于操作状态下的液化温度即可。 当冷量充足时,可有效调节中抽V447、底抽 v448阀门的开度,利用膨胀机高温高焙降的原 理,提高进气温度,增加膨胀机的单位制冷量,使 系统始终保持在最佳状态。 结束语 煤化工制甲醇工艺发展很快,正慢慢趋于成 熟,为其配套的空分设备在其带动下发展也异常 迅速,特别对于年产十万吨甲醇的配套空分项 目,工艺和制作都极其成熟了。此次事故纯粹为 人为事故,是完全可以避免的。不过事故的意外 发生也为大家提供了种种教训和学习的机会。此 次事件对现场操作人员提出了一个最基本的要 求:细心、负责。学如逆水行舟,不进则退。希望大 家都在时刻不断的学习,从错误中学习,避免同 样事故的二次发生。 
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