哈雷钎焊板式换热器
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碳黑水—灰水换热器换热效果下降原因及对策

点击:1921 日期:[ 2014-04-26 22:05:49 ]
                        碳黑水—灰水换热器换热效果下降原因及对策                                      张永伟                      (中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司,浙江宁波,315207) 摘要;介绍气化炉原料改为溶脱沥青(DOA)后碳黑水—灰水换热器的运行情况,分析影响换热器换热效 果的因素,通过采取相应措施延长了换热器的运行周期,从而满足了装置长周期运行的要求。 关键词:气化炉 碳黑水—灰水 换热器 换热效果 1 概述 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 年产300kt合成氨装置设计以胜利渣油为原料, 气化炉采用的是美国德士古公司专利技术,设计 压力为8·53MPa、设计温度为1350℃,共3台,运 行方式为2开1备。装置自投产以来,经过不断 的探索和完善,实现了安、稳、长运行,气化炉原料 也从单一的胜利渣油到能够适应多油种的渣油, 2001年还成功掺烧了含铝、硅等固体杂质的催化 油浆。 2002年为了进一步降低原料成本,装置再次 进行改造,选用溶脱沥青作为气化炉的原料,并新 建了碳黑开路装置取代原萃取装置。为了节约改 造的投资,开路装置利用了萃取装置的部分设备, 碳黑水—灰水换热器即是其中之一。碳黑水—灰 水换热器的型式为U型管、卧式,共2组4台,管 程为碳黑水、壳程为灰水,作用是降低出气化炉碳 黑水的温度,以满足碳黑水处理的要求,同时提高 进碳黑洗涤塔循环灰水的温度,满足工艺气中汽 气比的要求。管、壳程设计压力分别为11·3MPa 和9·6MPa,设计温度为275℃,碳黑水进出口操作 温度分别为265℃和145℃,灰水进出口操作温度 分别为122℃和214℃。在原料改变之前,换热器 的换热效果基本正常,但原料改变后,换热器的换 热效果开始持续下降(温度趋势如图1),最终导 致出换热器的碳黑水温度最高达230℃。当其温 度升至175℃以上时,随着碳黑水减压后闪蒸蒸 汽量的增加,灰水闪蒸罐因受冲击而产生振动,威 胁着安全生产,同时碳黑沉降槽的温度也随之上升,影响到碳黑水的沉降、过滤效果;出换热器的 灰水温度最低降至150℃,出洗涤塔工艺气中汽 气比也随之降低,影响了CO的变换率,同时也造 成了能量的浪费。因此,整个装置的稳定、优化运 行受到了影响。 2 影响换热效果的因素分析 在碳黑水—灰水换热器换热效果下降的同 时,其下游相同介质的3台低压立式列管换热器 的换热效果也下降,因其具备在线交出条件,于 2002年10月分别将这3台换热器交出检查,检查 发现管程情况较好,未出现堵塞及结垢等异常现 象;但壳程有结垢现象,并发现壳程的结垢在温度 高侧有明显加重情况,说明其换热效果下降的原 因为壳程结垢所致。对换热器进行了酸洗,投用 后换热效果恢复正常,但换热效果仍呈下降趋势。因碳黑水—灰水换热器在流程设置上不具备在线 交出的条件而无法检查,根据上述情况可以推测 其换热效果下降的原因也应是壳程结垢所致,且 因其操作温度更高,结垢情况会更严重。12月由 于换热器的换热效果难以维持,装置被迫停车,换 热器壳程酸洗,开启运行,换热效果恢复正常,说 明原因判断是正确的,但同样在投用后换热效果 仍持续下降。2003年1月将其中一组换热器交 出抽芯检查,管、壳程的情况如图2、3,壳程列管 表面确实存在严重结垢,垢为淤泥状,部分呈黄 色,取样分析数据如表1。同时还发现管程的列 管堵塞也较严重,数量约有1/2~2/3,堵塞物为 碳黑、沙状渣和碎垢片,说明其换热效果的下降不 仅是壳程结垢所引起的,与管程的堵塞也有关 另外,在原料改造后对气化炉系列也进行过检修 发现工艺管线、洗涤塔壁等部位同样也存在结垢 严重现象,洗涤塔底和气化炉激冷室均清出较多 的沙状渣和碎垢片,相应垢样分析数据如表1 说明结垢情况在整个系统内均存在,且换热器管程的堵塞最终也与结垢有关。而根据换热器的换 热效果下降出现在装置改造后的这一情况,分析 认为影响因素应与原料变化和碳黑水处理工艺变 化有关。 2·1 气化炉原料的变化 气化炉原料在2001年前为渣油,2001年后掺 烧了部分含铝、硅等固体杂质的催化油浆,2002 年原料改为溶剂脱油沥青后,催化油浆即作为溶剂脱沥青装置的部分进料。 3种不同原料的性质如表2所示。使用3种 不同原料时相应的碳黑水处理后的灰水水质如表 3所示。 由表2可以看出,在掺烧了催化油浆后,原料中灰分和一些金属组分含量均有不同程度的增加,气化炉在运行过程中也出现了燃烧室结渣加 剧、差压上升的情况,激冷室的清渣频次和数量也 相应的增加。从表3可见,相应的碳黑水萃取后 的灰水水质也变差,但是没有发现系统结垢有加 剧的现象。在使用脱油沥青后原料中的灰分和一 些金属组分含量上升明显,因采用了碳黑开路的 流程,气化炉在运行过程中燃烧室没有出现结渣 加剧的现象,这一点可以从气化炉的差压等参数 反映出来。从表3看,碳黑开路的灰水水质不但 没有变差,反而一些指标还出现了好转情况,说明 原料中的灰分和金属组分大多数通过碳黑的外排 而带出系统,因此可以说原料的变化对系统结垢 的影响不大或不是主要因素。从表1垢样的分析 数据看,因其主要成分为Si、Al等,说明系统的结 垢还是与原料中Si、Al等的存在有关。另外,在 使用脱油沥青后,出气化炉的碳黑水明显上升,由 原来的1%左右上升至1·5%左右,因此换热器管程的堵塞应还与原料变化后的碳黑水浓度上升有 关。 2·2 碳黑水处理工艺的变化 碳黑开路的原则流程如图4,出气化炉的碳 黑水与循环的灰水换热后压力控制在5·0MPa左 右,然后再减压闪蒸,压力为0·3MPa左右,闪蒸 出溶解在碳黑水中的工艺气组分及部分水蒸气; 闪蒸后的碳黑水再次与循环灰水换热,并经循环 水冷却器冷却至60℃左右,加入一定量的沉降药 剂混合后进入沉降槽沉降,沉降槽顶溢流出来的 灰水收集至灰水罐,经泵加压、换热后送至灰水闪 蒸罐,再次经泵加压、换热后送至碳黑洗涤塔循环 使用;沉降槽沉降下来的碳黑浆送至过滤机过滤, 过滤出的碳黑饼外运出厂,滤液返回沉降槽。碳 黑水中所加入的沉降药剂为聚丙烯酰胺,由德士 古气化服务有限公司提供,在碳黑水中的加入量 为15~25mg/kg。 根据换热器垢样的分析数据看(表1),灼烧 失重量较大,说明垢中的有机物含量较高。装置 生产过程中除了加入的聚丙烯酰胺外,不存在有 机物,因此初步怀疑系统的结垢为聚丙烯酰胺加 入引起的。在2002年10月曾适当降低了聚丙烯 酰胺用量至9mg/kg左右,从换热器的温度趋势 看(图1),换热效果出现了好转,但由于碳黑的沉 降、过滤效果变差,无法满足生产的要求而被迫将 聚丙烯酰胺的加入量恢复,随后换热器的换热效 果继续变差,因此进一步说明系统的结垢为聚丙 烯酰胺加入引起的。对于结垢的机理,根据生产情况分析认为[1]:碳黑开路加入的聚丙烯酰胺绝 大部分随碳黑饼带出系统,但仍有微量进入灰水 系统,聚丙烯酰胺能在酸性或碱性介质中发生水 解。一方面随着灰水换热后温度的上升加剧了聚 丙烯酰胺的水解,当水解度过高(超过50%)时, 则对Ca2+、Al3+、Fe3+等有过敏反应,与羧基形成 不溶于水的盐,且离子价位越高越容易产生沉淀, 附着在换热器受热面上或系统有温变的容器表面 上;另一方面水解后的聚丙烯酸进一步聚合,形成 胶冻状态的固体从水溶液中析出,并与水中的悬 浮物以及在热负荷表面上析出的硅酸盐结合,附着在换热器受热面上或系统有温变的容器表面 上,硅酸盐的存在是由于原料中的硅经气化炉高 温燃烧后转变而成的。 2·3 换热器结构型式不合理 先对换热器按纯水为介质进行相关参数计 算:220℃水的密度为0·837g/cm3、黏度为1·22× 10-4Pa·s,流量按84·47t/h计,换热器管子的规 格为(内径×厚×长×根数×台)25·4mm× 2·9mm×6000mm×186mm×4,计算出管程的流 速为0·31m/s,流过U型管内单层所需时间为 19·4s,雷诺数Re=53170。液体在圆形直管内的 流动当Re>4000时一般为湍流,但对于碳黑水来 说,由于碳黑是亲水性的,对水的黏度影响很大, 在生产过程中就曾多次发生过碳黑水浓度达4% 后,即使在差压达8·0MPa下仍很难流动的现象。 因此对于浓度为1·5%的碳黑水,其黏度应比同 温度下的纯水高几倍甚至十几倍(因无法查到数 据,只能凭经验)。那么碳黑水在管子内的湍流剧 烈程度就会下降,甚至可能出现层流状态,对运动 质点的干扰程度下降,再加上碳黑水中还存在较 大颗粒的沙状渣和碎垢片,容易下沉,因此颗粒下 沉0·025m所需时间只要小于19·4s,就会在管内 部分沉积下来。一旦部分较大颗粒沉积下来后, 管子阻力增大,管内碳黑水流速进一步下降,更易 沉积,最终导致大部分管子堵塞,换热效果恶化。 这个分析可以从历次换热器抽芯情况得到验证。 另外,根据其下游相同介质的立式列管换热器管 程未出现堵塞的情况,可以说明U型管式换热器 对装置原料改造后的工艺状况不尽合理。 3 提高换热效果的对策 提高灰水的循环量。将碳黑洗涤塔给水泵的 出口流量由100m3/h左右提至115m3/h左右,这 样可以适当提高换热器管程碳黑水的流速,同时 降低了出气化炉碳黑水的浓度,有利于改善管程 的堵塞情况。 提高气化炉的氧油比。通过提高氧油比将出 气化炉工艺气中的甲烷含量由0·4%左右降至 0·2%左右,以降低碳黑的生成量。实施后效果明 显,碳黑水浓度可控制在1·2%以下。 降低出换热器的碳黑水压力。将出换热器碳 黑水压力由5·0MPa左右降至3·0MPa左右,使进 换热器小部分碳黑水处于汽化状态,从而进一步增加碳黑水在管程的流速,减缓碳黑水中的颗粒 在管程中沉积的速率。 换热器及其前分渣罐定期交出清洗。在 2002年12月装置停车检修时,对每组换热器的进 出口进行了阀门更换或增加阀门,实现了在线交 出的条件,在换热器的换热效果下降后每组换热 器能分别交出清洗,同时对其前的分渣罐定期交 出清洗。 控制沉降药剂的加入量。根据碳黑浆的沉 降、过滤效果及时降低沉降药剂的加入量,最终将药剂量控制在12mg/kg左右。 降低脱油沥青中Si、Al含量。从2002年12 月开始,逐步降低溶脱装置进料中的催化油浆掺入量,至2003年5月停止掺入,气化炉原料中的 Si、Al含量逐步降低,消除了Si、Al存在对系统结 垢的影响。 沉降药剂的重新选型。沉降药剂主要起3个 作用:絮凝碳黑水中的碳黑颗粒,利于沉降;对浓缩后的碳黑浆起减阻作用;改善过滤机对碳黑浆 的过滤性能。所以沉降药剂在选型时考虑絮凝效 果的同时必须兼顾过滤、减阻性能。在2003年5 月相继联系到了以下几种沉降药剂,并进行了烧杯试验:聚合铝、聚苯乙烯磺酸钠、聚乙烯醇、聚三 聚氰胺缩甲醛、聚氧化乙烯以及对它们之间的复 配进行了筛选,根据试验结果,除了分子量为550 万的聚氧化乙烯对碳黑有较好的絮凝效果外,其它絮凝剂对碳黑的絮凝效果与空白试验差不多, 达不到理想的效果。且聚氧化乙烯的用量也较 少,在10mg/kg的情况下即能达到较好的效果。 2003年6月逐步用聚氧化乙烯取代部分聚丙烯酰胺用于生产,并对工况进行了监控,未发现有异常情况,至7月沉降药剂全部使用聚氧化乙烯。 4 结论 1)通过系统工况的优化,可以从一定程度上缓解系统的结垢和换热器管程的堵塞,适当延长了换热器的运行周期,但是不能从根本上解决换 热效果下降的问题。 2)在降低了原料脱油沥青中Si、Al含量后, 换热器的换热效果下降问题得到明显的改善,单 组换热器的清洗周期估计可达6个月。沉降药剂 选用聚氧化乙烯后,换热器的换热效果得到进一步改善,单组换热器的清洗周期超过12个月,基本满足了装置长周期运行的要求。 3)对于换热器结构型式的不合理,希望通过改造为立式列管换热器加以解决,但由于此处为高温、高压介质,且温度变化大,设计院不建议采用列管式换热器。 参考文献 1 陆克新等·气化炉改用脱油沥青原料系统结垢原因分析及对 策·大氮肥,2003,26(4) 
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