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凤山化工有限公司节能降耗5年迈出5大步

点击:1607 日期:[ 2014-04-26 22:32:11 ]
   河北金能井陉矿务局石家庄凤山化工有限公司依靠科技创新,实行清洁生产,在硝酸盐生产过程中实施了80多项节能降耗措施,5年迈出了5大步,现在企业产量与5年前相比增加了4倍,吨产品年平均煤耗却由原来的284Kg降至70Kg,年节煤1.28万吨。企业生产综合能耗达到国内同行业领先水平。      该企业亚硝酸钠和硝酸钠生产中耗热最多的环节是蒸发操作。为降低能耗,2002年9月,该企业投入50万元,将生产中耗能最多的单效蒸发工艺改为双效负压蒸发工艺。项目投运后,每蒸发1kg水消耗蒸气较以前下降了27个百分点,蒸发蒸气用量大大降低,在相同条件下,吨产品年平均煤耗由原来的284Kg标准煤降至193Kg,年节煤0.55万吨,年产量也由改造前的3.4万吨,一跃上升至4万吨,年增效益60万元。在降低煤耗的同时,减少了对周围环境的污染,取得了良好的经济效益和社会效益。      针对生产中常压结晶温度高、热能消耗高的弊端,2003年6月该企业又实施OLSO真空闪蒸负压结晶工艺的改造。蒸气消耗再次降低,吨产品年平均煤耗由原来的193Kg标准煤降至167Kg,年节煤0.16万吨。      2003年9月,该公司在二效蒸发出口处加装换热器,对蒸发余热进行回收再利用。项目实施后,在解决了企业周边7000㎡居民住宅和办公建筑冬季供暖问题的同时,还杜绝了“热”污染,每年还节约标煤0.4万吨,增加经济收入80万元。      2004年7月,该公司又投入18万元,新上了冷凝水闭式回收装置,对生产中产生的漏气、废气实施密闭式回收,吨产品年平均煤耗由原来的167Kg标准煤降至90Kg,下降了46个百分点,年节煤0.4620万吨,节水6.912万吨,产品产量也由改造前的5.3万吨增加至6万吨,在优化工艺的同时,进一步降低了生产成本。      短短五年间,该公司持续不断地进行节能技术创新,企业燃煤消耗大大降低,吨产品年平均煤耗降至70kg,与2002年相比下降了75个百分点,在全国硝酸盐行业中名列前茅。
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