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换热器管应力腐蚀开裂原因的分析研究点击:1987 日期:[ 2014-04-26 22:21:50 ] |
换热器管应力腐蚀开裂原因分析研究 张德胜 (哈尔滨气化厂,黑龙江依兰 154854) 【摘 要】通过对换热器管开裂的分析,找出开裂原因,采取措施防止类似事故发生。 【关键词】换热器高温蒸汽硫化氢 0 前言 哈尔滨气化厂煤气变换工段1300xl 1800换热器,换热面积323m。总重18485kg; 换热管为38×2.5x6000共463根.材质为0Cr18Ni10Ti;换热器壳体材质为1Crl8Ni9Ti,管程介质走入变换炉的粗煤气,壳程介质为从变换炉出来的粗煤气,管程介质温度为200-280℃ , 压力为2.8MPa,壳程介质温度为3l0—370℃ ,压力为2.65MPa。该换热器自1993年投入运行至2003年止,十年未发生问题。但在2004年春季检修时发现有三根换热管开裂,位置均为管束外侧。为防止开裂情况再次发生.我们对开裂原因进行了分析。 1. 化学成分分析 从断管上取样进行化学成分分析,其结果为下表: 其成分符合GB13296—91中0Cr18Ni1oTi的化学成分要求。 2.金相组织检验 从断管上取四个样进行金相组织分析及裂纹检验。该管的金相组织见照片I,为奥氏体等轴晶,有少量Ti的碳氮化物析出,为0Cr18Ni10Ti钢的正常组织。 裂纹均启于管外壁,基本垂直外表面向内壁方向扩展.环向走向,裂纹为穿晶,有分枝,裂纹内有腐蚀产物。 3. 断口分析 取多块样,经化学清洗后用扫描电镜进行断口分析,由于断口表面有一层类似沥青的物质,清洗不掉。无法观察到断口形貌。 4. 运行状况分析 2003冬季运行时,由于此台换热器后的变换炉内的催化剂老化,为提高催化剂使用寿命,对变换炉内加入2.8MPa的高温蒸汽。并且,冬季用煤有一部分是外进的.含硫量远高于平时用煤。 5. 结论 综上所述,可以确认,管的材质为0Crl8Nil0Ti,其化学成分和金相组织符合相关标准要求。断口上的物质为煤焦油。裂纹启裂于外壁,是由于H2s在通蒸汽潮湿的情况下.对换热管进行应力腐蚀造成的断裂。在今后的使用中一定要注意H2s的应力腐蚀作用.防止换热器再发生断裂。 参考文献: 1.俞尚和等《焊接工艺人员手册》,上海科学技术出版社,1996 2.周振丰、张文越《焊接冶金与金属焊接性》,机械工业出版社 3.ASME锅炉压力容器规范,95版 4.GB150—1998(钢制压力容器》 |
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