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2D5.5-40/8-I型后冷却器故障分析及改进措施

点击:1742 日期:[ 2014-04-26 22:21:09 ]
                        2 D5.5—4O/8一I型后冷却器故障分析及改进措施                                北京理工大学(北京100081) 郑君兰                             太原气体压缩机厂 (山西030006) 吴国安    【摘要】 针对2D5.5—4o/8一I型空气压缩机后冷却器在使用过程中出现的换热面结垢,管板与管子连接处发生泄漏的问题,做出了原因分析,找出问题在,并提出了修复措施。     【关键词】 换热器结垢泄漏原因分析修复措施     一 前言     2D5.5—140/8一I型后冷却器是2D5.5—40/8一I型空气压缩机相配套的压力容器。该换热器为卧式固定管板式换热器,属间壁式换热器的一种。其冷、热流体被固体壁面隔开,不相混合,通过问壁实现热量的交换。它具有结构简单,制造材料范围较广,操作弹性比较大的优点。某用户使用该换热器几年来运行情况基本良好,但在检修过程中发现换热器换热面结垢,管板与换热管连接处发生小面积泄漏的问题。传热效率降低,对此进行了原因剖析,并提出了相应的故障修复措施。2D5.5—40/8一I型后冷却器主要性能参数下表。                        二、后冷却器结构原理     2D5.5_40/8一I型后冷却器结构为固定管板式,即两端管板与壳体连接成一体。其冷却介质为水,走管程,被冷却介质为空气,走壳程。水和空气由钢管壁面相隔,通过壁面释放或吸收热量。壳体进气口空气的温度达150~C,流量、流速也较高。由于空气在进入设备时会对换热管产生较大的冲击,使得此处换热管弯曲变形较严重。为此,在进气口处安装了防冲板,以减缓冲击,保护换热管不变形或不被拉断。为使流体更好冲刷换热壁面,在管与壳之间按等间距布置了折流板,管束两端的折流板位置略靠近壳程进出口接管。后冷却器结构示意见图1。                       后冷却器的换热管选用20钢钢管,其换热性好,耐腐蚀性优。换热管与管板接头连接方式的选择一般有胀接、焊接和胀焊并用三种形式。因胀焊并用方式综合了胀接和焊接的优点,具有密封性能好,承受动载荷、疲劳载荷以及抗间隙腐蚀能力较强等特点,本换热器选用了胀焊并用形式。换热管与管板连接方式及尺寸见图2。                       三、故障原因分析     1.结垢原因分析     因用户所用换热介质为工业水,其中含有矿物质、有机物和气体等各种杂质。同时又了解到,用户以停车检修影响经济利益为由,并未严格按技术要求定期检修、清洗换热器。换热面结垢属正常现象,对换热器清洗后应能提高传热效率。结垢机理:硬水中含有的溶解度较小的过饱和的钙、铁盐类容易形成水垢。当冷却水中溶解的重碳酸盐较多时,水流经过温度较高的换热面时,就会分解,在换热面上形成水垢。其次,水中含有的溶解氧与钢铁也会发生化学反应而形成锈垢。此外,微生物群体及其排泄物与化学污染物、泥浆等也易形成生物垢。由于污垢的形成,使换热器运行操作、维修费用大大增加,降低了传热效能,增加了能耗。     2.泄漏原因分析     换热器换热管与管板接头焊接质量要求较高,必须保证接头的密封性能和抗拉脱强度。采用焊接加胀接的双重工艺时,强度主要靠胀接来保证,密封性主要由焊接来保证。如果在焊接操作中,焊接工艺不当,焊缝根部没有焊透,焊缝中很容易存在气孑L、裂纹等缺陷。若在水压试验时未被发现,那么在运行过程中受交变应力的作用,缺陷会发生扩展,直至导致泄漏。在制造过程中,铆焊车间在焊接操作中可能存在焊接工艺不当,使得焊缝存有气孑L、裂纹等缺陷,由此引起日后的泄漏。泄漏可能存在两处:①管板产生裂纹引起泄漏。②换热管胀接部分蠕变,引起换热管与管板接头处松动,导致泄漏。     四、相应措施     1.消除结垢措施     用化学清洗液对换热器进行清洗。也可用机械清洗技术,把管束取出,沉浸在不同的液体里,使污垢泡软、松动,然后用机械方法对换热器清洗。     2.修复泄漏措施     先检查管板。经检验管板无裂纹,故泄漏原因发生在换热管上。检查换热管。通过试压确定换热管无裂纹。检验后,结果表明,换热管与管板焊缝处有气孑L等缺陷。由于气孔存在于焊缝深处,在着色和水压试验时均难以发现,在设备运行较长时间后,气孑L壁破裂,这才导致泄漏。气孑L缺陷如图3所示。找出原因之后,将管板上所有焊缝重新堆焊了一遍,并适当增加了焊缝的有效厚度。堆焊层厚度为2 3ram,宽度盖过原焊缝。                     3.效果     进行水压试验(壳程试验压力为1.125MPa),保压30rain,然后将压力降至0.9MPa(试验压力的80%),并保持较长时间对所有焊接接头和连接部位进行检查。经检验无泄漏,合格。修复后,换热器传热系数得到显著提高。结果表明上述措施是行之有效的。由于采取修复措施得当,避免了用户被迫全线停车,造成重大经济损失的不利后果。改造后该设备经较长时间运行,效果良好。     五、结论     (1)换热器不得在超过规定条件下运行,应经常对换热器的管、壳程介质的温度、压降进行监督。当压降增大和传热系数降低超过一定数值时,应根据介质和换热器结构,选择有效方法进行清洗。     (2)用户在操作运行、维修过程中,应积极采取防垢措施,按技术要求及时清除垢层,以减小垢层热阻,降低能耗。     (3)设计单位在设计时应综合各种因素,选用合理结构,便于用户维修使用。制造单位要采用先进工艺,保证较高焊接质量,提高制造水平。     参考文献     [1]天津大学化工原理教研室.化工原理[M].天津:天津科学技术出版社,1993.     [2]李万锋.管板式换热器泄漏原因及修复[J].焊接,1997(3).     [3]赵本兴.换热器结垢原因分析及阻垢防腐蚀措施的设计[J].全面腐蚀控制,1997(1).
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