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缓迟换热器产生结垢的有效措施与办法

点击:1702 日期:[ 2014-04-20 00:59:05 ]

延缓原料高换结垢的措施与分析
    为维持装置的长周期运行.在装置停工检修时均对高换进行清洗,从停工吹扫到高换清洗再到换热器回装,需10一15天。在整个企业满负荷生产时,停工检修处理高换带来的损失和影响将非常严重。因此,如何减小高换结垢的速度、维持装置的长周期运行尤为重要。本研究主要分析两种措施:一是加注原料阻垢剂,二是在换热流程中增设扰动氢。
加注原料阻垢剂
    为减缓原料换热器结垢.目前各主要加氢裂化装置多采用在原料中加注阻垢剂的方法。某某公司在2006年5月前注人型号为WFH的原料阻垢剂.取得了一定的效果。


    图3给出原料加注阻垢剂前后原料高换的温度曲线。从图3中可以看出:(1)2004年3月至2005年3月原料注阻垢剂期间,原料换热终温始终保持较高,能满足长周期运行;(2)2006年5月17日原料停注阻垢剂后,原料换热终温呈现下降趋势.至2007年2月装置停工期间,下降至 300℃左右,期间对高换进行了清洗。从原料停注阻垢剂前后比较可以看出:原料阻垢剂的使用能明显降低高换结垢速度,对保证装置长周期运行起了很重要的作用。
    虽然原料阻垢剂能很好地减缓高换的结垢速度,但全年原料阻垢剂的大量消耗,增加了费用,
同时增加了操作人员的工作量。

高换流程中增设扰动氢
    由于高换结垢严重,装置于2008年II月底被迫停工。为了解决原料高换结垢的问题,在流程中增设扰动氢,即在原料换热器E104人门原料中注人循环氢,提高气相流速,增强换热扰动,以达到减缓高热结垢,提高换热系数的11的。
增设扰动氢的效果与分析
    该装置于2009年1月开工后,运行至2009年11月止,随着扰动氢的增设,原料换热终温始终维持在较高的温度上,维持了装置长周期运行,该改造措施取得了较好的效果。


    图4为原料增设扰动氢前后原料高换的温度曲线。从图4可以看到:扰动氢的增设,起到了明显减缓原料换热器结垢的效果,原料换热终温始终维持在320℃以上。而在无扰动氢的情况下,原料换热终温在第30天就开始明显下降,在第140天时换热温度就已经低至300℃,此后换热温度一路走低,直至停工,严重影响长周期运行。

    换热器的传热系数取决于流体的物性、流动状态,传热过程的操作条件及换热器的类型等。传热速率与流体性质及边界层的状况密切相关。传热热阻主要集中在靠近管壁的边界层。对于原料高换而言,换热的冷热双方物理性质相对比较稳定,增强换热的主要方法是改变换热器内流体流动条件。增设扰动氢后,换热器壳程内由单相流改变为双相流,改变了原料在换热器壳程流动的状态,使其在流动的过程中不断的改变流动方向,促使其形成湍流,减小了边界层厚度,提高了换热系数.

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