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带外置换热器的循环流化床垃圾焚烧炉的运行与改造

点击:1810 日期:[ 2014-04-26 21:14:26 ]
                      带外置换热器的循环流化床垃圾焚烧炉的运行与改造                                               金刘锋              河南省郑州市中牟县郑东新区热电有限公司设备维护部 451464     关键词:外置换热器;循环流化床;垃圾焚烧炉;运行;改造     无锡益多环保热电有限公司投资兴建 的生活垃圾焚烧发电工程装机容量为 2 × 15MW,垃圾焚烧炉采用无锡华光锅炉股 份有限公司生产的循环流化床垃圾焚烧炉。 该炉型采用了流化床燃烧和传热分室进行 的技术,可将温度较高的过热器等受热面 布置在HCL 气体浓度非常低的外置换热器 内,防止垃圾焚烧产生的HCL 气体对受热 面金属高温腐蚀。     一、锅炉设计规范     1.额定蒸发量 75T/H     2.过热器出口蒸汽压力 3.82Mpa     3.过热器出口蒸汽温度 450℃     4.给水温度 150℃     5.冷空气温度 30℃     二、设计燃料特性     锅炉设计燃料为生活垃圾和煤混烧, 垃圾焚烧量为 465T/D,燃煤量为4.54T/ H 。     三、锅炉汽水流程                        四、锅炉主要部件     1.炉膛     炉膛为全膜式结构,水冷壁一直延伸 到水冷风室,炉膛的上面是由膜式水冷壁所组成,下部是流化床燃烧室,燃烧室下部 是水冷布风板。炉膛悬浮段截面为5930× 3530mm,为保证物料获得良好的流化状态, 炉膛前后墙水冷壁向炉内弯曲,至布风板 处截面缩小为5930 ×2550mm。     2.布风板、排渣口     流化床燃烧室的布风板采用倾斜布风 板,由给料口一侧向排渣口倾斜。排渣口在 流化床燃烧室的后侧墙下方,排渣口为长 方形,排渣管进口尺寸5930mm ×400,出 口尺寸为800 × 400mm。     3.外置换热器     该换热器是一个布置在流化床燃烧室 后墙侧的小型流化床,和燃烧室之间采用 水冷壁相隔,其床面和下部相通,可以进行 物料交换。由返料器送回炉膛的高温循环 物料,先进入外置换热器,在外置换热器内 将部分热量传给高温过热器后再进入流化 床燃烧室。流化风由一次风机提供。高温过 热器为管子φ 38 × 4mm 的 12CrMoVG 低 合金钢。     4.返料器     返料器采用非机械式U 阀,返料器两 个,分别和两个旋风分离器相配,用于控制 物料流动的风从返料器底部的风箱和风板 送入,由一次风机提供。     五、运行中出现的问题及改造措 施     1.外置换热器爆管     该公司1#炉投入运行仅1个 月外置换热器即发生爆管事故。停 炉检查过热器管子,发现磨损非常 严重。外置换热器内砖块、铁器等 不可燃垃圾成分较多。当时分析为 垃圾投放量太大造成的。运行半年 后,外置过热器管子基本报废。公 司将外置换热器管整体更换,运行 周期依然为1个月左右,爆管问题 成为制约锅炉连续运行的最大问 题。     经过认真分析,总结造成爆管 的原因为:外置换热器设计位置不当,外置换热器的小流化床流化风压不足, 致使炉膛内垃圾不可燃成分大量进入外置 换热器,造成过热器管子磨损。基于上述原 因采取了两项改造措施:⑴将外置换热器 提高,放置于返料器内。⑵外置换热器的小 流化床增加一台增压风机提高风压。 采取上述改造措施后,锅炉运行周期 明显延长,外置换热器短时未出现爆管现 象。但运行半年后,爆管现象再度出现,检 查时发现过热器管夹处管子磨损严重,管 夹与管子间隙较大。分析认为,该处磨损是 由于过热器管子在高频振荡过程中与管夹 摩擦造成的。于是将原管夹更换为梳齿形 管夹。经过这次改造,外置换热器已安全运 行7个月。     2.垃圾给料口与给煤口正压问题     该公司1 #炉投产时即发现垃圾给料 口和给煤口存在间断性冒烟、喷火现象。给 料层烟雾弥漫,0米层散落着喷出的垃圾、 煤屑,现场环境非常差。分析认为原设计垃 圾密封风从二次风引接,风压明显偏低,将 其改为从一次冷风引接,问题解决。在给煤 落煤管上增加周接风,同样从一次冷风管 引接,喷煤现象得到解决。     3.排渣不畅问题     该炉投产不久,随着垃圾投放量的加 大,排渣难的问题逐步呈现,后来发展到因 此而停炉。从炉前煤的分析数据看,发热量 在5500Kcal/Kg,灰分在20%以下,据此 判断为硫化床中细颗粒物料较少,因垃圾 投放量大,大颗粒物料较多,燃烧分层导致流化不良而结焦。此外,因该炉采用倾斜 布风板,后墙排碴口处是一个沟槽,其中 的物料是不流化的,而排渣管出口处一旦 漏风,沟槽内就要结焦,并且焦块非常 大。实际工作中,每次停炉都会在后墙排 碴口处发现巨大的焦块。针对上述问题, 采取了两项措施:首先,调整炉前煤发热 量在4500-5000kcal/kg,灰分在30%左右。 采取该项措施后,锅炉运行周期由运行一 周延长到一个月左右。其次,减少排渣管 的捅渣孔数量,捅完渣后立即将其封闭。 该公司 3 #炉将倾斜布风板改为平布风板 后,捅渣强度大大降低,排渣不畅问题基 本得到解决。                   
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