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天然气转化炉换热器泄漏的判断及处理

点击:1737 日期:[ 2014-04-26 21:08:17 ]
                            天然气转化炉换热器泄漏的判断及处理                                        张刚   晁静           (河南蓝天集团中原甲醇厂 周湾工业园, 河南驻马店 463000)     摘要:转化炉是天然气制氨和甲醇的核心设备, 其工作温度高达 1000℃以上。恶劣的操作环境使其容易产生问题。因此诊断转化炉的故障和隐藏的安全问题十分重要, 其直接牵涉到转化炉的正常和安全运转。本文介绍了在如此高温的工作条件下,如何判断设备运行是否正常, 是否存在安全隐患, 成为生产管理中值得关注的问题, 本文就在生产中如何判断隐患的存在及处理办法举一实例, 希望对同行业有所帮助。      关键词: 天然气转化炉; 换热器泄漏; 判断; 处理      中图分类号: O 643    文献标识码: A   文章编号: 1001219(2008)02-52-02     1 现象及问题判断     2007 年 5 月 27 日, 国内某大型天然气转化制甲醇化工装置, 在生产负荷及工艺参数维持不变的条件下, 转化炉( 图 1) 对流段换热器 E1 后烟气温度 01TI054、高压过热蒸汽温度 01TI062、高压蒸汽过热器 E2 后烟气温度 01TI055、过氧度 01AI001、鼓风压力 01PI006 和新鲜气量等发生较大变化, 在当时增加鼓风量的情况下, 过氧度也由 2.7%下降至2.5%。当时一些数据记录如表 1。                   2 故障分析判断     在工艺条件基本不变的情况下, 由表 1 数据可以看出:     (1)换热器 E1 后烟气温度 01TI054 升高了 54℃造成该现象的原因可能有二: ①转化炉对流段发生二次燃烧, 但从 01TI050 对流段入口侧烟气温度未变化来看, 次原因可以排除; ②换热器 E1 泄漏后燃烧。     (2)高压过热蒸汽温度 01TI062 升高了 18℃、高压蒸汽过热器 E2 后烟气温度 01TI055 升高了 49℃造成该现象的原因可能有三: ①烟气入口侧温度 01TI054 升高; ②烟气流通量增大; ③蒸汽量减少,但当时换热器 E2 进口蒸汽量及参数与正常时相当,所以可以排除蒸汽的原因。     (3) 转化炉过氧度 01AI001 下降了 1.8%,且鼓风压力 01PI006 压力上升了0.11kPa造成该现象的原因可能有二: ①燃烧料量增加或空气量减少,但实际空气风压增加,即空气量增加了,而燃料气量从数据上来看,保持在恒定状态;     ②转化炉对流段有天然气泄漏并着火燃烧。      (4)新鲜气量下降了1000Nm3/h造成该现象的原因可能有二: ①生产负荷下降, 但当时保持不变; ②系统存在泄漏现象。      通过对以上四条异常现象的原因分析不难看出: 换热器 E1 内的天然气泄漏到转化炉内并着火燃烧了。燃烧产生的热量导致烟气温度 01TI054/055 升高, 且过热蒸汽温度 01TI062 上升。且由于此部分泄漏天然气的燃烧, 导致对助燃空气的需求量增加, 所以过氧度 01AI001 下降。由于 E1 的泄漏,导致进入转化炉内反应的原料气量减少, 所以新鲜气量下降了 1000Nm3/h 左右。      3 换热器 E1 泄漏可能造成的危害      换热器E1 泄漏可能带来的危害是:      (1)造成过渡段天然气燃烧部位的超温, 如果长时间火嘴直接舔烧换热管, 则会造成换热管超温损坏。      (2) 随着泄漏量的逐渐加大, 燃烧所需空气量逐渐增加, 过氧度逐渐下降, 当过氧度低至一定程度后燃料燃烧不完成, 可燃气体会在转化炉对流段积聚, 达到爆炸极限则会发生严重的爆炸事故。鉴于以上两点, 需进行紧急停车处理。     4 E1 检修处理方案     4.1 设备基本参数      E1 换热管材质 0Cr25Ni20; 140×12mm (光管);流量 169348Nm3/h; 烟气侧进口温度 1002℃、出口温度 734℃; 管程进口温度 213℃、出口温度 550℃; 传热面积 646m2。     4.2 E1 泄漏的原因分析      经过对系统降温、置换, 并上水试漏, 发现换热管中部一道焊缝热影响区(1cm 左右处) 有一道环向裂纹, 遂根据此钢材的特性, 断定此次事故是由于焊接质量不过关造成的, 因为 0Cr25Ni20 钢焊接时容易产生凝因裂纹。主要原因是:      (1) 该钢导热系数小, 线膨胀数大, 在焊接条件下, 接头中产生较大的拉应力;      (2)焊缝组织易形成方向性较强的柱状晶组织;     (3) 焊缝金属的合金成分较复杂, 其杂质在凝固过程中易偏析且形成低熔共晶化合物而聚集于晶界处, 为凝固裂纹的产生提供了冶金条件;      (4)0Cr25Ni20 钢易于产生高温脆化。盘和内蒸汽的温度为100~200℃, 压力为.3MPa, 管外温度为500~700℃, 而该钢在 500~900℃长时间加热有利于了发生 δ相到 σ相的转变, 产生 σ相脆化。      因此, 从理论上分析和裂纹外观具有很好的方向性, 可以判断该裂纹属热裂纹中的凝固裂纹。     4.3 对泄漏点的处理      对泄漏点采取了以下处理措施:      (1) 对盘管个表面进行着色探伤, 确定裂纹的具本位置, 以便彻底清除缺陷。      (2) 采用角向磨光机对裂纹处进行打磨, 裂纹尖端处打磨出圆角至平滑过渡。条磨完毕后开 α=50°±5° V的形坡口。     (3) 选用 φ2.5mm 的 A402 焊条, 焊接电流为75~80A。为了减小熔池过热, 避免形成粗大柱状晶,提高焊接缝的抗裂性, 施焊时采用小的焊接热输入和小截面焊道。     (4) 控制层间温度不高于 80℃。为此, 采用焊完一层马上用冷水浇注焊道, 以降低层间温度。      (5)为防止合金元素的烧损, 采用短弧焊, 且焊条不摆动。      (6) 施焊时必须保证焊接工艺参数的稳定, 以确煲时颖成分的稳定。焊后进行着色探伤无发现裂纹等缺陷。经0.3MPa 蒸汽试验, 无泄漏现象发生, 说明裂纹已经被修复。经过一个月的使用, 设备动转正常, 确保了生产安全。     5 结语      化工生产过程易燃、易爆、易中毒, 稍有不慎, 就会出现安全事故, 我们要在生产过程中, 加强管理, 注重细节, 勤于观察, 对于各种工艺参数的异常情况, 及时分析判断查找原因, 将事故消除在萌芽状态, 从而避免了恶性事故的发生, 并将事故的损失降至最低限。
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