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燃煤机组脱硫系统设置烟气换热器利弊的探讨

点击:2320 日期:[ 2014-04-26 22:05:56 ]
                            燃煤机组脱硫系统设置烟气换热器利弊的探讨                                            沈 琦                          (上海交通大学机械与动力工程学院 上海 200030) 摘要:目前国内燃煤电厂石灰石—石膏湿法烟气脱硫系统采用烟气换热器(GGH)方案的做法较多。然而根据成熟电厂的实际情况看, GGH 容易堵塞,导致 GGH 阻力偏大,增压风机长期运行在最高扬程区域,造成厂用电增加较多,另外 GGH 运行易造成吹灰系统烟气的 泄漏腐蚀。本文以某在建 1 0 0 0 M W 燃煤机组脱硫工程为背景,探讨设置烟气换热器利弊。 关键词:烟气换热器(GGH) 石灰石 - 石膏湿法烟气脱硫 成本 中图分类号: TM621.9 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2008)03(b)-0017-02 目前国内燃煤电厂石灰石—石膏湿法 烟气脱硫系统采用烟气换热器( G G H ) 方案 的做法较多。然而根据成熟电厂的实际情 况看,G G H 容易堵塞,导致 G G H 阻力偏 大,增压风机长期运行在最高扬程区域, 造成厂用电增加较多,另外 G G H 运行易造 成吹灰系统烟气的泄漏腐蚀。本文以某在 建 1 0 0 0 M W 燃煤机组脱硫工程为背景,探 讨设置烟气换热器利弊。 1 国内外设置烟气换热器概况 1 . 1 国内设置烟气换热器情况简介 从目前国内正在运行的湿法脱硫装置 来看,多数安装了烟气再热系统。例如应 用日本三菱技术的珞磺一、二期工程,采 用了水媒管式烟气再热器。后来相继投产 的重庆电厂等引进的是德国 Steinmuller 公 司的技术,均装设了烟气换热器系统,而 且采用了技术比较先进的无热再生回转式烟气 / 烟气换热器( G G H ) 。国内一些工程 公司采用引进技术设计的火电厂湿法烟气 脱硫装置,例如北京京能热电股份有限公 司石景山热电厂,国华北京一热二期工 程,沙角 A 厂均装设了烟气换热器。 随着国内大量脱硫装置的实施,同时 还出现了一些不装设烟气换热器的项目, 也就是将吸收塔处理后的烟气不经过再 热,直接排放至大气。目前投运的项目有 福建漳州后石电厂。 1 . 2 国外设置烟气换热器情况简介 1.2.1 德国 德国大规模建设脱硫工程的时间是在 上世纪 8 0 ~9 0 年代,由于当时法规的要 求,烟气排放温度不得低于 7 2 ℃,因此在 此期间建设的脱硫系统全部安装了烟气换 热器,而且主要是回转式烟气换热器。经 过多年的运行,发现烟气换热器是整个系 统的故障点,大大影响了系统的可用率。 据介绍,几乎 100% 的烟气换热器运行过程 中都出现了故障。 德国加入欧盟后,大部分欧盟成员国 均对烟气排放的温度没有法规上的要求。 因此,从 2002 年开始,德国采用欧盟的标 准,取消了对烟气排放温度的限制。因此 在原东德地区近期建设的脱硫工程已有部 分系统不再安装烟气换热器了。德国脱硫 公司认为,不安装烟气换热器是今后脱硫 发展的趋势。 1.2.2 美国 美国的法规从来没有对排烟温度有限 制,因此,美国的脱硫系统只有少部分安 装了烟气换热器,一些美国电厂考虑到由 于不安装烟气换热器,烟温过低时对周围 环境可能产生不利影响,采用了在烟囱底 部安装燃烧洁净燃料的燃烧器,在气象条 件不利于扩散时,对脱硫后的烟气进行临 时加热。据说这种方法的投资很低,运行 费用也很低,同时,也保护了环境质量,是 一种结合实际的解决方案,可以借鉴。 2 烟气换热器的作用 在火电厂的湿法烟气脱硫工艺中,烟 气经吸收塔的洗涤后温度大约在 4 4 ℃~5 0 ℃,温度较低,含水量大,基本处于饱和 状态,而未经湿法烟气脱硫装置处理的烟 气温度一般在 1 1 0 ℃以上。根据现在被国 际上普遍接受的计算公式,排烟温度的降 低会造成烟气抬升高度的降低,不利于烟 气在大气环境中的扩散。比较普遍的做法 就是设置烟气换热器将排烟温度提高,以 获得较高的抬升高度。根据日本和欧洲一 些国家的习惯,通常将排烟温度加热到 8 0 ℃以上。 3 不设烟气换热器对整个系统的影响 3.1 对大气环境的影响 3.1.1 小时地面浓度预测 根据本工程的气象条件,分别计算出 了在各种稳定度情况下设计煤质和校核煤 质在设有 G G H 和不设 G G H 的污染物最大 着地浓度,如下表: 3.1.2 年均浓度预测 从上表中可以看出,设置 G G H 和不设 G G H ,尽管污染物落地浓度有一定的差距。 但由于整体污染物浓度很低,因此,无论 何种型式对地面污染物浓度的都影响很小。 3.2 对脱硫系统的影响 是否设置 G G H ,对于脱硫系统自身有较大的影响,取消 GGH ,意味着简化系统, 对投资、运行成本都有影响,但对于脱硫 效率没有影响。其影响主要表现在: 由于没有 G G H ,系统阻力下降,增压 风机电耗降低,G G H 自身电耗没有了,2 台炉总的电耗降低 1700kW/h。 由于进入吸收塔的烟气温度上升导致 水耗增加,2 台炉总的水耗增 100t/h,工 艺水泵容量需要适当加大。 2 台炉节约投资:5200 万元。 取消 G G H 后,吸收塔区场地占用大大 降低,本工程有条件将脱水车间布置到吸 收塔区。 吹扫蒸汽不需要,2 台炉节约蒸汽2.5t/h。 设备维护工作量将随着减小。 3.3 对烟囱的影响 本工程采用的是 2 根钢内筒烟囱,即 使设置 G G H ,钢烟囱内壁也必须涂防腐材 料,2 根钢烟囱的面积估计在 10000m2,按 玻璃鳞片防腐考虑,预计费用 6 0 0 万元。 如果不设 G G H ,烟气的腐蚀性加剧, 尽管玻璃鳞片防腐可以保证钢烟囱不受腐蚀,但考虑到部分玻璃鳞片脱落的可能性 以及烟囱维修的不方便性,从更为安全的 角度出发,宜采用 1 . 6 m m 钛合金或镍基合 金(1.4529),预计费用 3200 万元。整个烟 囱造价增加 2600 万元。 4 结语 烟气换热器的投资和运行费用非常昂 贵,1 0 0 0 m w 机组安装烟气换热器总投资 费用节约 2600 万元。从目前实际使用烟气 换热器带来的问题看,石灰石—石膏湿法 脱硫工艺安装烟气换热器弊多利少,不但 不能有效改善总体环境质量,而且易增加 故障点,影响脱硫系统的安全、稳定、高 效运行。我们认为对不设置烟气换热器的 脱硫工艺,尤其要重视对湿烟囱的防腐处 理。 参考文献 [1]徐凤刚、许定峰,等.德国火力发电厂的 脱硫技术[R].北京: 电力工业部环境保 护办公室,1994. [2]郝吉明、马广大,等.大气污染控制工程[M ]. 北京: 高等教育出版社,1 9 9 7 . [3] 河北三融电力环保工程公司,“烟气— 烟气加热器的设置及防腐措施研究”, 2005,2. [4]刘在杨、安庆升等. 大型玻璃钢烟囱的 研究,纤维复合材料 1999(4). [5] 张华,湿法烟气脱硫系统中GGH 对污染 物扩散影响初探[ J ] . 电力环境保护, 2005,21(2). [6] 许正涛,湿法烟气脱硫系统中不设 G G H 的经济及对环境的分析[J].电力环境保 护,2005,21(2). [7]赵鹏高,湿法烟气脱硫工艺是否安装烟 气换气换热器问题探讨[J].电力环境保 护,2005,21(4). [8] 国电泰州发电有限公司 2 × 1000mw 机 组脱硫工程投标文件,国电科技环保 集团有限公司,2005,12. 
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