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脱硫系统烟气换热器清洗剂及其应用

点击:2159 日期:[ 2014-04-26 21:57:52 ]
                         脱硫系统烟气换热器清洗剂及其应用                             芦洪涛1,谢爱军2,尤国彪2 (1.沈阳市石油化工研究院,辽宁沈阳110036;2.上海立昌环境工程有限公司,上海200135)     摘要:大型火力发电机组脱硫系统的烟气换热器(gas-gas heater,GGH)容易积垢堵塞,严重影响锅炉的安全运行,必须对其进行清洗除垢。通过对GGH积垢成分的分析,采用鳌合剂、膨化剂、有机酸复配,制备出溶垢快速、对GGH元件及其配件无腐蚀的中性清洗剂CHT-2012,并介绍了清洗火电厂脱硫系统GGH中性清洗剂CHT-2012的清洗原理、清垢方法,清洗后GGH运行差压分别为原烟气459 Pa,净烟气364 Pa,同比下降65%和70%,应用效果良好。     关键词:湿法烟气脱硫系统;GGH;清洗剂;清洗工艺     中图分类号:TQ649文献标识码:A文章编号:1671-0460(2010)02-0186-04     目前,在我国,湿式石灰石/石膏湿法脱硫工艺约占电厂装机容量的85%,而大部分脱硫装置选择了回转再生式气-气换热器,即烟气换热器(gas-gas heater,GGH)[1]。回转再生式原烟气/净烟气换热器(GGH)是除吸收塔(含内件)外的高耗资设备。其作用是原烟气通过缓慢旋转的转子一侧,净烟气通过其另一侧,换热元件绕垂直轴旋转时轮流通过热的原烟气和冷的净烟气。原烟气通过换热元件时,将其部分热量传给换热元件蓄热;在换热元件转到净烟气侧时,其释放热量至逆流通过的净烟气(经洗涤脱硫后的湿烟气),使其在进入烟囱排放前升温至80℃以上,从而减小净烟气中的水蒸气、SO2、SO3在低温条件产生冷凝酸,以改善脱硫后的烟道和烟囱的腐蚀状况,并使烟气浮力增加[2]。在脱硫系统GGH运行过程中,即便采用在线吹灰装置,长期运行后绝大多数电厂都存在GGH积垢堵塞、换热效率变差、运行压差增大的问题,既影响了系统的尾气处理效果,又增加了增压风机电能的消耗甚至是锅炉的安全运行,随着运行时间的推移,GGH中的固体沉积物越积越多,使得GGH压差大大高于设计值,不能正常运转。     上海某电厂1号机组,于1998年安装了湿式石灰石-湿法烟气脱硫装置,脱硫系统的GGH原烟气侧设计烟气阻力418 Pa,净烟气侧设计烟气阻力382 Pa。投入运行以来,烟气阻力不断上升,原烟气达到1 430 Pa,净烟气达到1 300 Pa,运行中吹灰器高压水冲洗已经不能降低差压,需要停机进行除垢。传统的除垢方法是拆卸搪瓷元件进行物理清洗,停机时间长,会对搪瓷元件造成物理损坏、除垢不彻底。针对这一问题,开发了高效中性清洗剂。     1·清洗剂配制     1.1垢样成分     由表1可知垢样主要成分是硫酸钙和硅酸盐。                       GGH系统结垢的主要成分是硫酸钙和硅酸盐及氧化铝及氧化铁,其中以硫酸钙和硅酸盐垢最难除去,不同的电厂,二者的所占比例稍有不同,为全面了解脱硫系统的GGH结垢化学成分,判断CHT-2012中性清洗剂的适应性,确保清洗效果,对上海某电厂进行了GGH结垢情况检查,取样进行成分分析。外观检查该结垢,垢质坚硬,附着牢固,呈灰黄色。     用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)进行垢样的元素分析[3],得到垢样的基本组成成分,分析数据见表1。     1.2清洗原理     对于硅酸盐和硫酸盐这种复合难溶垢物,传统的锅炉清洗方法一般采用碱煮转型(酸洗)溶解法[4],但在脱硫系统的GGH中不具备这种清洗条件。利用清洗剂在水溶液中离解成具有螯合性的阴离子,快速润湿硬垢,螯合性阴离子对钙、镁等二价金属离子及Ca2+和Mg2+的无机盐有很好的螯合作用[5]。在螯合反应的作用下,使垢的致密结构变得松散[6]。配合膨化剂,使得坚硬的垢转化为松散的粘泥状物质,再进行水冲洗,达到除垢目的。     1.3清洗剂的配制     清洗剂的开发主要考虑以下两方面的因素:     (1)安全性。清洗剂呈中性,对系统中搪瓷和不锈钢等设备应无腐蚀。     (2)保证较短的时间能够有效的除垢。为此,进行了大量的溶垢试验,确定了清洗剂的组分。最终试验时,对垢物不进行破碎处理,尽量保持原样,置于清洗剂中浸泡,直至完全溶解。专用清洗剂包括螯合剂、渗透剂、缓蚀剂、膨化剂4部分组成。以羟基乙酸、EDTA四钠、碳酸氢钠、膨化剂DP及水混合制备成中性清洗剂CHT-2012,具体组成见表2。                       为验证CHT-2012中性清洗剂的清洗效果,对CHT-2012中性清洗剂进行了溶垢试验。溶垢试验在实验室中进行。试验时,用CHT-2012中性清洗剂在试验容器中浸泡GGH积垢样品,浸泡4 h后观察,膨化效果明显,坚硬积垢变为稀泥状。溶垢效果如图1所示。                         2·清洗工艺     2.1清洗工艺流程     利用临时加装的清洗箱配制清洗药品。常温下,通过输送水泵、清洗管道,把清洗剂从GGH检修人孔门引入,利用自制的喷淋装置对GGH换热元件进行喷淋清洗。清洗液通过自制的集水回收装置进行收集后,通过回收水泵输送到清洗箱中,实现循环清洗。清洗期间定期补充清洗剂。当结垢变为松软状粘泥时,化学清洗过程结束。清洗废液汇集到集水池,排到电厂废水处理中心。废液排空后,利用电厂脱硫系统的吹灰器对GGH换热元件进行高压水冲洗。     GGH清洗工艺流程:配管→化学清洗→高压水冲洗(30 MPa以下)。     2.1.1配管     (1)安装喷淋器:打开GGH上人孔,在GGH一侧沿其半径位置上方固定安装喷淋器。     (2)安装循环配液槽:在GGH下方安放配液槽及循环泵。     (3)安装回收器:打开GGH底部人孔,在其内部搭脚手架至GGH下人孔,同时铺板搭建施工平台并安装回收器。     (4)用管线联接循环泵出口至喷淋器、回收器至配液槽,构成循环回路。     2.1.2化学清洗     (1)操作:将GGH专用清洗剂加入配液槽,启动循环泵对GGH进行喷淋清洗,同时通过GGH盘车手柄人工缓慢转动GGH。     (2)清洗时间:以GGH转4~8圈为宜。     (3)清洗终点:当GGH结垢全部膨胀疏松后,结束化学清洗,前后时间约48 h。     2.1.3高压水冲洗     (1)根据GGH结垢严重程度,必要时首先采用消防水冲洗。     (2)采用高压水对GGH上部及下部进行认真细致冲洗。     2.2清洗效果     2009年12月23—26日,对上海石化电厂1号机组脱硫系统GGH实施了化学清洗,清洗过程安全顺利。     检查结果(满负荷时)如下:     (1)清洗后的GGH运行差压分别为原烟气459Pa,净烟气364 Pa同比下降65%和70%;     (2)清洗后GGH进(出)口烟温为123(86)℃,设计值分别为126(≥85)℃,未降低GGH换热效率;     (3)GGH上表面搪瓷基本见蓝色,搪瓷层没有损坏,如图2所示。                       3·结论     CHT-2012中性清洗剂对脱硫GGH上硅酸盐和硫酸盐复合积垢的清洗效果良好,对设备无腐蚀。通过循环喷淋在使全部积垢软化成泥状,除垢速度快。清洗后废液pH值呈中性,无需中和处理。该中性清洗剂可以代替常规的机械除垢法和酸性清洗剂,应用于GGH元件的清洗。清洗后,该电厂脱硫装置的GGH运行压差明显降低,达到设计范围,运转正常。     参考文献     [1]曾庭华.湿法烟气脱硫系统的安全性及优化[M].北京:中国电力出版社,2004.     [2]郝吉明,王书肖,陆永琪.燃煤二氧化硫污染控制手册[M].北京:化学工业出版社,2001. [3]Kim,K.,S.Yang,et al.Studies on the analyses for the scale ofFGD  process[J].Korean Journal of Chemical Engineering,2002,19(1):46-51.     [4]刘扬清.浅谈中性除垢剂在消除难溶性水垢中的应用[J].中国高新技术企业,2009(22):2.     [5]石步乾,黄青松,冯兴武,等.清除硫酸盐垢的有机溶垢剂研究[J].精细石油化工进展,2004(5):27-30;34.     [6]崔勋章,韩祺召,崔军伟.锅炉硫酸盐垢的化学清洗[J].清洗世界,2005,21:18-20.
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