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金属换热器热效率分析FLUENT模拟在工程中应用

点击:1910 日期:[ 2014-04-26 21:08:29 ]
          金属换热器热效率分析及FLUENT模拟在实际工程中的应用                       侯英武,宋小伟,赵晓雯              (唐山京兆科技开发有限公司,河北唐山063000)     摘要:在实际工程中,通过比较分析及FLUENT模拟计算,找出了烟气流动过程中存在的问题。针对模拟分析结果,采取相应措施对加热炉排烟系统进行改进,达到预期的节能效果。实践表明,烟道内换热器前后烟道走向应避免拐弯;FLUENT的烟气模拟在实际工程施工中具有一定的指导意义,具有广阔的开发应用前景。     关键词:换热器;烟气;FLUENT模拟;节能     中图分类号:TF066.2+2文献标志码:A文章编号:1002-1639(2012)02-0054-03目前,加热炉普遍采用烟道内放置金属换热器对助燃空气进行预热。由于场地限制或金属换热器摆放位置不合理,往往造成金属换热器换热效率降低,从而导致助燃空气温度低、烟气排放温度高,造成能源浪费。     某轧钢厂燃热脏煤气常规加热炉改造工程投产后,运行初期助燃空气温度低,烟气排放温度高,换热器效率低下,单位热耗高,造成能源浪费。通过对整个加热炉系统的排查分析以及利用FLUENT软件对烟道内烟气进行模拟,找出原因,并针对模拟结果采取相应措施对烟道部分进行二次改进,最终加热炉达到最初改造设计要求,节能效果显著。     1·金属换热器热效率分析     某轧钢厂加热炉改造的目标为:生产能力增至70t/h,新建加热炉在原有基础上加长加宽,吨钢煤耗≤70kg/t。结合现场实际情况,针对改造目标进行设计,加热炉改造后技术性能参数见表1。                  此工程为改造工程,炉尾延伸后由于车间柱子的限制,炉外烟道需拐2个弯之后方能出车间,具体烟道布置见图1。                   如图1所示,烟道中设有两组换热器均为管式换热器高温换热器用于加热炉助燃空气预热,具体设计参数见表2。低温换热器为热风高压煤气站提供热源,为烟气余热再次利用。                   投产后,在加热炉连续生产的情况下,测得如下数据:加热炉生产能力为70 t/h,换热器前烟气入口温度680℃,助燃空气温度357℃,最终烟气排放温度398℃;单位热耗1.36 GJ/t。和设计值最终280℃相差较大,造成了能源浪费。     通过对整个煤气站及加热炉系统的排查及分析,认为能源浪费的主要原因是:高温换热器没有达到设计要求。通过核算加热炉烟道截面1、高温换热器换热面积2、排烟量等,均配套且符合规范要求。将此工程与同类工程做比较,问题最终归结于炉外烟道的布置,烟道拐弯较多。即造成加热炉能源浪费的主要原因为:该炉外烟道拐弯多,造成烟道内烟气出现偏流现象,致使高温换热器中一部分换热管换热效果不理想,造成换热效率低下。     2·烟道内烟气流动的FLUENT仿真模拟     为了验证上述猜测,利用FLUENT软件对烟道内烟气流动进行仿真模拟3。本文采用-方程组作为流场计算的主控制方程,采用标准-湍流模型计算湍流黏性。为了验证烟道内烟气流通路径及烟道内不同位置的烟气流速,进而分析换热器的换热效率。对模型做如下假设条件:烟气在烟道内流动时,整个流动过程无热量损失,烟道墙与外界绝热。     2.1网格划分     采用FLUENT自带的GAMBIT工具建立几何模型并划分网格,网格总数为2 550,网格划分如图2所示。                   2.2边界条件     利用FLUENT进行混合器内流动的仿真计算,计算方法为非耦合二维的隐式算法,时间属性取理想流体的定常流动,速度属性为绝对速度,在标准大气压下烟气的热物理性质见表3。                   700℃的烟气以4 m/s的流速进入烟道,烟道出口安装有2 000 Pa抽力的引风机将烟气从烟道抽出,烟道烟气进口当量直径为2m,烟气出口当量直径为1m;烟气在整个烟道内做绝热流动。     2.3计算结果及其分析     通过软件分析可以看出,此高温换热器所处部位存在严重的烟气流速不均匀,断面上烟气流速小于1m/s气流面积的占烟道截面的1/3,而中心部位流速远大于设计流速4 m/s。可以定量推断出高温换热器1/3换热管效率低下。计算结果如图3所示。                   3·解决方案     通过FLUENT软件进行烟道内烟气流动的仿真模拟,对模拟结果进行分析,得出高温换热器效率低下的原因:由于烟道的多直角弯布局结构,造成了高温换热器约1/3换热管效率低下。     针对上述原因分析,为了节约改进成本及时间,改造时新增一组高温换热器。根据FLUENT模拟结果,提出如下改进方法:     (1)新换热器面积为147 m2,约为原换热器面积的1/3,换热管材质为耐热不锈钢;     (2)换热器位置安放在模拟图中高温部分烟气流速最快的部位(如图4所示                   (3)新增换热器空气进口为630mm,出口为720mm,部分冷空气引入进口,预热后空气再从出口引入助燃热风总管。     再次改造投产后,经过几天的试运行后,在加热炉连续生产的情况下,测得如下数据:加热炉产量70 t/h,烟气入口温度680℃,热空气总管道温度455℃,最终烟气排放温度260℃;单位热耗1.22 GJ/t。基本满足原工艺和设计要求,达到设计产量和能耗。     4·结论     (1)通过本次改造及FLUENT模拟可知:在进行有换热器的炉外烟道设计时,应尽可能通过改进烟道的布局来避免烟气短路和偏流。     (2)改进实践证明:FLUENT的烟气仿真模拟,在实际工程施工中具有一定的指导意义,值得大力推广应用。     (3)改进施工及应用证明:可以通过提高常规加热炉的助燃空气温度,降低排烟温度来节约能源,其施工方法和改进措施可供借鉴。 参考文献: [1]钢铁厂工业炉设计参考资料编写组.钢铁厂工业炉设计参考资料[M].北京:冶金工业出版社,1979. [2]卿定彬.工业炉用热交换装置[M].北京:冶金工业出版社,1986. [3]韩占忠,王敬,兰小平.FLUENT——流体工程仿真计算实例与应用[M].北京:北京理工大学出版社,2004. [4]张学学,李桂馥,史琳.热工基础[M].2版.北京:高等教育出版社,2006.
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